• 頭條電氣故障現場分析:變電站異地接地短路故障的辨識與整改措施
    2022-02-09 來源:《電氣技術》  |  點擊率:
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    導語作者通過對一起小電流接地系統中因單相接地,引發二相異地接地短路,最終形成三相異地接地短路事故實例的故障錄波及故障現場信息進行辨識,分析了故障產生的原因,提出了相應整改措施和建議。

    在小電流接地系統中,當電網發生單相接地故障時,三相之間的線電壓保持對稱,允許繼續運行一段時間。由于單相接地后健全相電壓升高,在絕緣薄弱處可能因電壓升高而被擊穿放電,形成不同地點的兩點接地短路。筆者對一起小電流接地系統故障實例的故障錄波圖、現場測量數據及保護動作情況進行分析,得出因單相接地,引發二相異地接地短路,最終形成三相異地接地短路的事故原因;通過對異地短路原因的分析和驗證,提出了相應整改措施和建議。

    1 事故簡述

    9月6日,某區域陰有小雨。11時51分,某110 kV 變電站521出線柜發生故障導致35kV西母失電事故。某110kV變電站一次系統接線簡圖如圖1所示。

    電氣故障現場分析:變電站異地接地短路故障的辨識與整改措施

    圖1 某110kV變電站一次系統圖

    事故后供電單位組織高校、科研單位及廠家的技術人員,通過現場勘察、錄波數據分析、拆卸查看等技術手段,形成事故分析報告如下。

    事故發生時刻:9月6日11時51分28秒999毫秒(將此時刻作為事故起始0ms);

    (1)0ms:521出線柜負荷側B相CT發生單相接地故障;

    (2)18ms:513線路C相發生單相高阻接地,形成二相異地接地短路故障;

    (3)30ms:513線路A相發生單相高阻接地,形成三相異地接地短路故障;

    (4)45ms:521出線柜母線側A相CT發生單相接地故障,短路電流加大;

    (5)75ms:521出線柜母線側CT形成三相電弧短路故障,同時513線路接地故障消除;

    (6)107ms:521出線柜保護動作,斷路器跳閘結束;

    (7)1901ms:母聯500開關跳閘,東母供電恢復正常;

    (8)2180ms:1#主變501開關跳閘,西母停電。

    2 事故詳細分析

    2.1 B相單相接地階段(0-18ms)

    521出線柜負荷側B相CT發生單相接地故障,判斷依據如下:

    (1)根據故障錄波圖(如圖2所示)兩條豎線之間波形判斷:B相二次相電壓下降到35.3V(61%),A相電壓上升為112.8V,C相電壓上升為88.5V,符合B相接地故障特征;521線路B相出現尖峰,符合電容電流流過特征;

    (2)根據事故后勘察現場,發現521出線柜負荷側B相CT下部出現裂縫(如圖3所示),為典型擊穿接地特征,負荷側A、C相CT絕緣則只有下降。如表1所示。

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    表1 521出線柜負荷側CT絕緣數據

    (3)根據視頻監控顯示首先在柜下部出現弧光。

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    圖2 521出線柜負荷側CT-B相接地階段

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    圖3 521出線柜負荷側B相CT

    2.2 BC兩相異地接地短路階段(18-30ms)

    由于B相接地導致A、C兩相電壓升高,出現513線路C相發生單相高阻接地故障,形成B、C兩相異地接地短路。此時513的C相及521的B相流過兩相接地短路電流,B、C兩相電壓下降至較低值(B相二次相電壓降至3%,C相二次相電壓降至40%)。如圖4所示:

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    圖4 BC兩相異地接地短路階段

    2.3 ABC三相異地接地短路階段(30-45ms)

    由于B、C相接地導致513線路A相發生單相接地故障,形成A、B、C三相異地接地短路。此時513的A、C相及521的B相流過接地短路電流,A、B、C三相電壓下降至較低值(A相降至1.7V,B相降至1V,C相電壓降至20V)。如圖5所示。

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    圖5 ABC三相異地接地短路階段

    2.4 三相異地接地短路階段(45-75ms)

    三相接地過程中引發的過電壓引發521母線側A相CT發生擊穿,加劇了三相短路的短路電流。此時A相存在513、521母線CT兩個接地點,B相為521負荷側CT接地,C相為513接地。如圖6、圖7所示。

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    圖6 521柜母線側母線側CT錄波

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    圖7 521柜母線側負荷側CT錄波

    事故后勘察發現,521柜母線側A相CT損壞嚴重,出現下部擊穿現象,監控錄像可看到A相擊穿。如圖8、圖9、圖10所示。

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    圖8 事故視頻監控截圖

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    圖9 521柜母線側A相CT構架

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    圖10 521柜母線側A相CT殼體

    2.5 521柜母線側CT電弧短路階段(75-2180ms)

    521柜內母線側CT由于三相接地短路過程中出現的電弧及引發的接地過電壓,導致521母線側CT弧光短路并相繼對地擊穿,形成了西母線三相弧光短路。同時由于521柜內母線側CT相繼擊穿,起到接地引流效果,導致513接地自恢復。如圖11所示。

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    圖11 521柜母線側CT錄波

    事故后勘察發現521出線柜母線側B、C相CT出現絕緣下降現象。521出線柜母線側CT絕緣數據如表2所示,現場CT如圖12、圖13所示。

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    表2 521出線柜母線側CT絕緣數據

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    圖12 521出線柜母線側B相CT

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    圖13 521出線柜母線側C相CT

    事故后勘察發現,521柜母線側CT一次銅棑、隔板均出現橫向和縱向拉弧痕跡,C相出現對柜壁放電現象。如圖14、圖15所示。

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    圖14 B、C相出現縱向放電痕跡母線側

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    圖15 CT對柜壁放電,造成柜壁擊穿

    在該階段,521柜內斷路器動作。如圖16所示。

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    圖16 521柜負荷側CT錄波

    3 保護動作分析

    3.1 開關保護整定

    (1)主變低后備保護:35kV側CT變比:800/5,保護配置及定值如表3所示。

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    表3 主變低后備保護配置及定值

    (2)513出線柜保護:CT變比:600/5,保護配置及定值如表4所示。

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    表4 513出線柜保護配置及定值

    (3)521出線柜保護:CT變比:30/5,保護配置及定值如表5所示。

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    表5 521出線柜保護配置及定值

    3.2 保護跳閘情況分析

    (1)以單相接地事故發生時刻:9月6日11時51分28秒999毫秒(將此時刻作為事故起始0ms);

    (2)107ms:521出線柜過流Ⅰ段保護動作,斷路器跳閘結束;

    (3)1901ms:1#、2#主變低后備復壓過流Ⅲ段動作,母聯500開關跳閘,東母供電恢復正常;

    (4)2188ms:1#主變低后備復壓過流Ⅳ段動作,501開關跳閘,西母停電。

    3.3 保護啟動情況分析

    (1)513保護先于521保護13ms啟動,但未達時間整定值,未跳閘;

    (2)1#、2#主變同時啟動,跳開母聯后,2#主變保護返回。

    4 結論

    35kV 系統是不接地系統,單相接地本不足以影響變電站運行。本文對事故過程進行了初步的分析,本次事故為521柜負荷側B相CT絕緣擊穿,引發513線路C相和A相先后出現高阻接地,導致513線路先后出現兩相、三相異地接地短路故障,521柜母線側A相CT絕緣擊穿,最終導致521柜內母線側CT短路,引發母線短路。110kV變電站各繼電保護動作正確。

    建議供電單位核查同批次CT絕緣,檢查110kV變電站各線路絕緣薄弱環節,運行中重點監控。對110kV變電站設備加強試驗,清洗浮塵。使用紅外成像儀檢測運行電氣設備內部絕緣故障。調整運行方式,縮小事故后的影響范圍。加強內部管理,深化安全技術會診和隱患排查工作。

    本文編自《電氣技術》,論文標題為“基于故障信息的異地接地短路故障辨識與分析”,作者為耿東勇、趙桂娟。